日立450怠速多少转正常(日立200怠速多少转)日立450怠速多少转正常(日立200怠速多少转)

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日立450怠速多少转正常(日立200怠速多少转)

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一、日立EX270型挖掘机行走故障的分析及排查

一台日立EX270型液压挖掘机在使用了17000h后,工作中突然发生:行走动作时有时无,有时在操作其他动作时出现行走也跟着动作的现象。通过对故障现象的统计得出如下几点结论:机械单独行瞳时,故障率较高,动臂、斗杆、铲斗及回转的动作均正常,且相互无影响,偶发的故障现象,集中于右行走时的概率较高。

1、故障分析

  根据上述情况,通过对液压系统原理图的分析,故障原因应在如下两部分:一是先导操纵系统中缓冲阀的控制油路互相串通,导致行走动作失控,二是行走主控制阀的阀芯发卡,造成机器在做其他动作时行走也跟着动,或单独操作行走时其动作达不到要求。

操作手柄

由该机的液压先导操作系统控制原理可知:当操作行走、动臂和斗杆外伸动作时,先导压力油分别从各自的操作手柄阀流出,经先导操作缓冲阀到各自的主控制阀上,机器其他动作的先导操作控制油则不通过此缓冲阀,而是从操作手柄阀直接通到各自的主控制阀上,与行走先导控制油路不相干。那么,动臂和斗杆在做外伸动作时,先导操作控制油路与行走的先导操作控制油路是否已串通了呢?由于现场无压力表及接头,无法进行压力和泄漏的测试,只好将左、右行走控制阀两瑞的先导操作控制油管与相邻的备用阀、铲斗阀的先导操作控制油管作调换,然后操作动臂和斗杆做外伸动作,结果故障依旧,表时故障原因不在先导操作控 制油路上。

  分析机器主油路及行走主控制阀可知,当机器在做行走以外的动作时,主油路内的压力便会升高,若此时行走主控制阀的阀芯回不到中位,系统内的高压油便会通过行走主控制阀的阀芯到达行走马达,从而带动行走马达旋转,使行走出现动作,表时此时行走主控制阀已发滞或有异物卡住,也可能是回位弹簧折断或变形,造成行走主控制阀的阀芯有时不能顺利回到中位,处于半开启状态,从而出现在动臂或斗杆外伸动作时行走也跟着联动的现象,当单独操作行走动作时,若出现行走不动的情况,(发动机并未带负荷),表明此时行走主控制阀的阀芯被卡在阀的中位,此时主系统的油液经行走主控制阀的中位直接流回油箱。

EX270液压泵

  2、故障排查

  根据上述分析,我们拆检了行走主控制阀,当抽出该阀阀芯时发现:阀芯滑动自如,并无卡滞现象;回位弹簧完好无损,性能良好,自由长度与其他阀芯弹簧相同,当仔细检查阀芯时发现,阀芯中部的一道油槽上有被金属物挤压的痕迹,但工作面及台肩并无损伤,在检查阀孔沟槽时发现,有一单向阀形状物掉出并已被挤压变形,由于此单向阀有时卡滞于右行走主控制阀的阀芯与阀孔槽之间,从而造成行走动作时无的故障现象。根据单向阀的工作形状和在阀体中油道的位置,分析认为,该卡滞物应为直线行走阀与右行走主控制阀之间的一单向阀(防止左主油路油液流向右主油路的单向阀),拆检直线行走阀后被证实,此单向阀确定已损坏且阀芯掉出。

  于是,做如下的修复工作:将右行走主控制阀的阀芯与阀孔对研、清洗,然后装复;根据单向阀和阀座的形状,重新设计加工一单向阀组,并将锥面研磨。在其装复后试运转1h时,一切正常,但再继续运转时又重复出现前述故障现象。在拆检右行走主控制阀的阀芯时发现,阀芯各圆柱面偏磨严重,并有卡滞的印痕。为此,我们将左、右行走阀芯对调后进行试机,结果各部动工作工作正常。

  于是,我们重新设计加工了一右行走主控制阀的阀芯,并精心研磨了阀孔,清洗了阀孔、阀芯,经安装、调试后,机器各部动作均已恢复正常。

二、EX350挖掘机无回转的故障排除

日立330/350川崎回转马达

一台EX350挖掘机已运转一万五千多小时,目前出现了故障,左右一点都不能回转。除了回转其他动作均正常,这说明工作泵应是正常的。我们按从易到难的顺序排查故障。先用压力表测了泵在回转时的压力,此正常压力应是30mpa,而检测压力最高是8mpa,相差很多,这说明控制回转的油路中泄漏严重。

出现这种现象有四种原因:

  1、先导压力较低,不能打开主操纵阀;

  2、回转主操纵阀的阀芯卡住;

  3、回转马达的补油阀卡住,或弹簧断了失去补油功能;

  4、马达配流盘接触面有划痕使进回油路相通。

  我们把斗杆的先导油管和回转的先导油管对换,再操作回转手柄此时斗杆的动作正常,这说明回转的先导压力正常。排除第一种原因。

  拆开了控制回转的主阀芯没发现异常磨损,也没卡住,排除了第二种原因。说明故障不在多路阀上。

  故障就在回转马达上,先检查补油阀,发现此阀没有卡住,弹簧也没有断,第三种原因也排除了。把马达的后端盖打开发现轴承坏了,再把整个马达拆下来,解体开发现配流盘、滑靴、全部损坏。此马达是斜轴式定量马达,轴承是造成马达损坏的直接原因,一万五千多小时对轴承来说已超过其寿命,所以对液压泵或马达等高负荷运转的总成其轴承应定期更换。

三、日立ZX450系统说明

日立ZX450挖掘机,斗容1。9M3,作业重量42.5吨,主机重量32.7吨,发动机采用五十铃(ISUZU)的AA-6WG1TQA,排量15.681L,额定输出235KW/1800min-1,主泵采用变排量斜盘式柱塞泵,理论最大流量367L/min×2,先导泵是定排量齿轮泵,理论最大流量33.6L/min。

信号阀

此机型的泵流量控制完全是电控的,当操纵杆动作时,先导阀的压力油流进信号控制阀,压力油经由信号控制阀内的梭阀分配,由泵1流量控制阀或泵2流量控制阀按照操作量来调节和传送,由泵1控制压力传感器(4阀柱)或泵2控制压力传感器(5阀柱)检测这一压力,向主机控制器MC发送电信号,MC计算所需的油流量并跟泵1或泵2排量角度传感器检测到的泵的实际排量角度进行比较,然后,MC操纵泵控制比例电磁阀,加大主泵的排量角度,从而加大主泵的流量。

川崎液压泵k5v200改装ZX450

同样,当操纵杆在空挡时,流入信号控制阀的先导压力为零,泵控制压力传感器检测到压力消失,向MC发信号,MC计算并跟泵排量角度传感器检测到的泵实际排量角度进行比较,然后MC操纵泵控制比例电磁阀将主泵的排量角度减小到最小,从而将主泵的流量减少到最低。泵控制功能中,还有当前新型挖机常有的那些功能,如转速检测控制:MC计算由发动机控制表盘控制的目标转速跟N传感器检测到的实际转速的差,如果超过一定值,就发送信号给泵控制比例电磁阀,通过增大或减少泵的排量,从而增大或减少发动机的负荷,来使实际转速趋向于目标转速,从而防止发动机失速而又能充分利用发动机的输出功率。其他还有动力模式控制(HP,E,P模式),功率控制,溢流流量减少控制,回转功率减少控制,泵最大流量控制,铲斗流量控制等泵控制功能。

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